在煤矿,掘进是场硬仗。现场杂乱、责任不清、返工浪费,曾是掘进工程绕不开的痛点。阳城二号井用一场“最小单元做到极致”的变革,把“精”刻进细节,把“益”落到实处,让掘进施工从“粗放难干”走向“精细好干”。

一米巷道、一根锚杆、一台设备,都是独立的“单元格”,挂上一块标牌。以前是“大概齐”,现在是“牌在人在,责在质在”。这就是阳城二号井的“精”,谁施工、谁负责、谁签字、谁追溯,返工率从8%直降到3%以下,质量问题追查从48小时缩到4小时。
现场不乱,效率自现。他们对皮带架、风筒、开关等所有设备,实行唯一编号、定置管理。每个编号就是设备的“身份证”,摆在哪儿、状态如何、该谁维护,一清二楚。不再为找一把扳手、查一台设备来回折腾,设备故障率下降了15%,维护成本降低了12%,闲置率下降了30%。这不是管理,这是给现场立规矩,给效率清障碍。
他们把每班施工都锁进了《巷道掘进施工过程控制记录》。尺寸、参数、工艺,一班一记,逐项核对。管理人员拿着表,按单元格盯现场,标准不打折、工序不跳项。他们用过程的精准,保结果的精品。巷道支护合格率稳稳站在98%以上,锚杆预紧力合格率超过95%,巷道成型优良率提升了15个百分点。
当“精”做到极致,“益”就成了自然的结果。日进尺提升了10%,材料损耗降了10%,设备周转率提了20%。巷道里没有了返工的窝工,班组的节奏稳了,一天一个脚印,进尺就是实打实的效益。
阳城二号井把“精”字刻进了每一米巷道,把“益”字落到了每一个岗位。他们日复一日证明了一件事,精益不仅是道理,更是把最小单元管到极致。
文/图丨李盈盈 郭亮 黄聪(阳城二号井)
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